Como mostram as fotos em baixo, a ideia ainda avançou e foram feitos vários testes assim como tentativas de acertar com o movimento.
A má qualidade dos servos fez com que se criasse aqui um enorme problema. A "precisão" ainda se mantinha a quando se iniciava o movimento, mas nas passagens de 60min - 0min ou 24h - 0h nenhum deles retornava à posição inicial a não ser que fosse forçado com a mão...
Alguns truques poderiam ser usados, mas no geral não gostei muito da forma como isto estava a ficar...
Mas o projecto/engenhoca não fica por aqui :D...
A caminho já vem outra coisa pela qual poderei substituir os servos... mas é melhor aguardarem :D.
Para terminar, a última foto mostra uma contagem feita com o RTC, explicada AQUI, que como não podia deixar de ser (ainda por cima neste curto espaço de tempo), acertava na mosca!



2 Responses so far.

  1. A precisão dos servos é mesmo horrível, por isso temos de ter um feedback externo. Acho estranho é os servos não conseguirem ser reposicionados. Tantas horas a tentar manter as posições fixas deve ter deixado o feedback interno "exausto"!

    Bom trabalho David e obrigado por partilhares as tua engenhocas!

  2. Olá Nuno....

    Mas como disse isto não fica assim. Quando tiver tempo, e chegarem algumas coisas do ebay eu já acabo isto de forma diferente :D.


    Obrigado pelo seu comentário.


    Abraço

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